產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
轉(zhuǎn)爐下渣檢測控制系統(tǒng)的工作原理是利用紅外頻譜范圍內(nèi)鋼水和爐渣的不同輻射率。采用紅外熱成像攝像機連續(xù)、實時檢測出鋼過程。轉(zhuǎn)爐下渣檢測報警系統(tǒng)能準確判斷下渣,發(fā)出報警并輸出信號控制擋渣設(shè)備動作,抬爐使轉(zhuǎn)爐回到豎直位置。轉(zhuǎn)爐下渣檢測報警系統(tǒng)的實際運用對實際生產(chǎn)有著極其良好的作用。
詳情介紹:
在煉鋼生產(chǎn)中,從鋼包中流出過量的熔渣對鋼的質(zhì)量有**的影響。過多的熔渣會降低鋼的純度,加速耐材的侵蝕,減少設(shè)備的使用壽命。為了提高鋼水的質(zhì)量,在轉(zhuǎn)爐倒鋼水的過程中,操作人員需要一直觀察著鋼水的變化情況,當(dāng)?shù)钩龅匿撍炼仍黾訒r,證明已出現(xiàn)鋼渣。采用不同的煉鋼工藝,周圍的環(huán)境狀況也不一樣,除了熔化的鋼水之外,還會產(chǎn)生大量的懸浮灰塵和煙氣。在這種情況下,人的肉眼就很難準確根據(jù)鋼水亮度的變化,判斷鋼渣的出現(xiàn),即使是在清潔的環(huán)境下,也只有少數(shù)有經(jīng)驗的操作人員才能準確地將鋼水和鋼渣的亮度區(qū)分開來。因此,這個過程在很大程度上決定于操作人員的技能和經(jīng)驗。
系統(tǒng)投入運行一直正常運行,基本達到零維護,使用效果良好。在使用轉(zhuǎn)爐下渣系統(tǒng)后,在設(shè)定的下渣量時,系統(tǒng)及時報警,使轉(zhuǎn)爐下渣量大為減少,鋼水回磷得到了有效的控制,平均回磷量由2008年度的0.0034下降到目前的0.0013,原本常見的回磷導(dǎo)致鋼水回爐的事故現(xiàn)在變得極其罕見。另一方面下渣檢測系統(tǒng)的使用避免了以往操作工為了不下渣而提前抬爐的情況,出盡了鋼水。轉(zhuǎn)爐鋼水收得率由下渣檢測系統(tǒng)使用前89.4%提高到目前的91.9%,鋼鐵料消耗下降近20kg/t,產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益其它的間接收益還包括減少鋼水中夾雜物;提高鋼水清潔度;減少合金元素的使用量,提高合金回收率;并可減少鋼包粘渣,延長鋼包使用壽命等等。
系統(tǒng)投入運行一直正常運行,基本達到零維護,使用效果良好。在使用轉(zhuǎn)爐下渣系統(tǒng)后,在設(shè)定的下渣量時,系統(tǒng)及時報警,使轉(zhuǎn)爐下渣量大為減少,鋼水回磷得到了有效的控制,平均回磷量由2008年度的0.0034下降到目前的0.0013,原本常見的回磷導(dǎo)致鋼水回爐的事故現(xiàn)在變得極其罕見。另一方面下渣檢測系統(tǒng)的使用避免了以往操作工為了不下渣而提前抬爐的情況,出盡了鋼水。轉(zhuǎn)爐鋼水收得率由下渣檢測系統(tǒng)使用前89.4%提高到目前的91.9%,鋼鐵料消耗下降近20kg/t,產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益其它的間接收益還包括減少鋼水中夾雜物;提高鋼水清潔度;減少合金元素的使用量,提高合金回收率;并可減少鋼包粘渣,延長鋼包使用壽命等等。